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服裝車間:“我與效益提升”挖潛力

來源:未知 作者:news發(fā)布日期:2021-07-22 15:39

導讀:前不久,服裝對公司開展的“我與效益提升”工作在本車間的新近推進情況進行了梳理,得到的一個總體啟示是:基層崗位對具體項目和改進內容的深化,來自從細處入手。


 
       前不久,服裝對公司開展的“我與效益提升”工作在本車間的新近推進情況進行了梳理,得到的一個總體啟示是:基層崗位對具體項目和改進內容的深化,來自從細處入手,找到突破點,作用于效率、質量和效益。


 
       在服裝車間實施的包條放合一體機項目中,裁床使用包條放合一體機后折合包條1050米,按原來人工折合面料每小時280米對應,節(jié)約約2人、3.75個工時的人工成本。在減少外發(fā)面料損耗方面,該車間7月份第一周實際發(fā)放53278.89米,較之前減少外發(fā)損耗395.11米,節(jié)約成本近4000元。在縫制降低貨單秒時方面,本周縫制理論總計劃數(shù)為7577件,實際完成8187件,較理論計劃增加610件,秒時減少8.05%,這項改進帶來的收益突破了3000元,他們的計劃目標是向15%沖刺。在減少裁床覆膜和打孔紙板頭用量上,服裝車間七月第一周自動裁床合計裁剪176版,節(jié)約覆膜8.8米、打孔紙17.6米。此外,外銷貨單上衣領使用模板后,效率提升帶來用工節(jié)約,以本月前八天生產計算,一共節(jié)約240個工時。車間外圍和業(yè)務人員利用中午時間,幫助后整工段生產,穿卡9001款25640件。


 
       服裝車間主任晁金光談到,車間在推進“我與效益提升”工作中,堅持持之以恒,不斷發(fā)動一線員工立足本職崗位提出合理化建議,實現(xiàn)“挖潛于細處”。通過在細節(jié)上下功夫,使“我與效益提升”成為廣大員工的一種習慣。
(責任編輯:news)